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1、簡論如何選用帶式輸送機托輥及運轉(zhuǎn)時考前須知
簡論如何選用帶式輸送機托輥及運轉(zhuǎn)時考前須知
【摘 要】根據(jù)對帶式輸送機運行狀況的現(xiàn)場調(diào)查,介紹了托輥選用與運轉(zhuǎn)中存在的問題。通過實例分析了托輥的選用、運行阻力系數(shù)取值、安裝調(diào)整與維護幾個方面對整機運行的影響,并相應(yīng)地給出了解決問題的方法。
【關(guān)鍵詞】礦山運輸;膠帶輸送機;托輥
帶式輸送機已成為煤礦生產(chǎn)中的一種主要運輸設(shè)備,是具有大運量、適用于長距離運輸?shù)匿摾K芯膠帶機在井下得到普遍的推廣和使用。因此,在實際使用中,合理地設(shè)計選型,正的使用維護,使其能夠經(jīng)濟合理、平安可靠地運行就顯得尤確為重
2、要。在對煤礦井下多部膠帶機運行狀況的調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)個別膠帶機在設(shè)計計算和使用維護時,由于對托輥的選用、托輥運行阻力系數(shù)的取值、托輥的安裝調(diào)整與維護考慮缺乏,導(dǎo)致整機不能正常運行,并造成了很大的經(jīng)濟損失。下面通過實例分析一下這幾個方面對整機設(shè)計與運轉(zhuǎn)的影響,并提出一些建議。
1 托輥的選用
1.1 實例分析
我市某礦主斜井使用了1部鋼繩芯膠帶輸送機,運輸能力Q=1300t/h,帶速V=3.15m/s,帶寬B=1400mm,托輥直徑Φ=133mm,運輸距離L=1441m,鋪設(shè)傾角14。該機運行一段時間后,托輥損壞比擬嚴(yán)重。后將直徑φ133mm的托輥換成直徑Φ159mm的托輥,
3、運行情況良好,但改造費用花了近30萬元。
目前,設(shè)計鋼繩芯膠帶機多是根據(jù)?運輸機械手冊?,以帶寬為依據(jù)選擇托輥,見表1。然而從表1中不能直接看到托輥直徑與帶速的關(guān)系,而且一種帶寬只有一種直徑的托輥。
表1 帶寬與托輥直徑關(guān)系
我國以前設(shè)計的帶速偏低,目前帶速已提高到3m/s~4m/s,甚至更高,這樣一來,完全按手冊選擇托輥不完全合理。原因是根據(jù)帶寬從表1中確定出唯一的托輥直徑后,由于帶速選擇的不同,托輥的轉(zhuǎn)速也不同,帶速愈大,托輥轉(zhuǎn)速越高。可見,對于同一輥徑,由于帶速不同,托輥的轉(zhuǎn)速差異較大,而托輥的轉(zhuǎn)速對其壽命有直接影響。其一是輥體材料不可防止地存在著壁厚不均等不平衡
4、因素,托輥高速旋轉(zhuǎn)的較大的不平衡力使軸承壽命大幅度縮短而導(dǎo)致托輥損壞。其二是加工精度的原因,托輥存在一定橢圓度和偏心距,于是托輥在旋轉(zhuǎn)過程中導(dǎo)致了膠帶產(chǎn)生垂直于運動方向的上下振動,轉(zhuǎn)速愈大,膠帶振動愈大,對托輥的沖擊力也越大,從而加劇了軸承的損壞。可見,帶速也是影響輥徑選擇的一個主要因素。為此,我國托輥直徑系列有待改良。
1.2 選擇方法
為了防止因托輥轉(zhuǎn)速過高引起過大的振動,應(yīng)該限制托輥的最高轉(zhuǎn)速。參考國外有關(guān)對托輥轉(zhuǎn)速限定的文獻,再結(jié)合國內(nèi)目前的加工水平以及現(xiàn)場使用情況,建議轉(zhuǎn)速不超過450r/min。在此根底上帶速與所對應(yīng)的托輥最大直徑如表2所示。
表2 帶速與托
5、輥最小直徑關(guān)系
同時建議生產(chǎn)設(shè)計單位在不增加軸和軸承規(guī)格的情況下,制造和編制出對于同一帶寬,適用于不同帶速的相應(yīng)直徑的托輥系列,以供選擇。
2 托輥運行阻力系數(shù)的取值
2.1 實例分析
我市某礦大巷使用了1部鋼繩芯膠帶機,帶寬B=1200mm,帶速V =2.5m/s,水平運輸距離L=2250m。傳動方式為頭部雙滾筒4臺電機驅(qū)動。該機施工安裝完畢后,滿煤試車起動不了,原因是電動機功率缺乏。后來重新計算并進行了改造,將4臺200kW電動機換成了4臺250kW的電動機,減速器、液力耦合器等部件也相應(yīng)地進行了更換,損失巨大。那么,造成電機機功率缺乏的原因是托輥運行阻力系
6、數(shù)取值偏小。
原設(shè)計計算時,依據(jù)具體環(huán)境,按?手冊?取定ω=ω’=0.03。計算結(jié)果見表3。由于該機承載段槽形托輥全部前傾,回程托輥中每隔3組平行托輥放置1組V型托輥并前傾,尤其是目前國內(nèi)托輥制造質(zhì)量不過關(guān),使托輥的實際運行阻力系數(shù)增大。因此,原設(shè)計中ω、ω′取值偏小。
表3 原設(shè)計計算結(jié)果
根據(jù)實際情況,應(yīng)取ω=ω’=0.035,那么有:
上分支運行阻力
式中:q、q0、q′――分別是煤、膠帶、上托輥線密度,kg/m;
L――膠帶機水平投影長度,m。
下分支運行阻力
式中:q″――下托輥線密度,kg/m。
物料提升阻力
7、
式中:H――物料提升高度,m。
附加阻力F′:
由于附加阻力的計算與ω、ω’無關(guān),故仍取原設(shè)計中的計算值F′=11160N。
運行總阻力:
電機軸功率:
式中:K1――電動機功率系數(shù);
V――帶速,m/s。
將上述計算結(jié)果列入表4。比擬表3和表4可知,當(dāng)ω、ω′增加為0.035時,使運行阻力增加24722N,所需電動機軸功率增加102kW,所配電機功率增加200kW。
2.2 系數(shù)的合理取值
通過上述分析,可以看到托輥運行阻力系數(shù)對整機參數(shù)的影響很大。系數(shù)取值的微小差異,將導(dǎo)致設(shè)計結(jié)果相差甚遠。過于偏小,可能導(dǎo)致膠
8、帶機不能正常運轉(zhuǎn),甚至損壞;過于偏大,會造成浪費,不經(jīng)濟。為此,建議綜合考慮托輥的布置狀況、實際運行環(huán)境、托輥的實際運行阻力系數(shù)等因素合理取值。結(jié)合現(xiàn)場實際使用運行狀況和有關(guān)設(shè)計單位的設(shè)計經(jīng)驗,建議煤礦使用的膠帶機按表5取值。
表4 新設(shè)計計算結(jié)果
表5 托輥運行阻力系數(shù)
3 托輥安裝調(diào)整
在帶式輸送機的整機安裝中,應(yīng)保持機架中心線良好的直線性和與頭尾架中心線的良好對中,以使輸送帶穩(wěn)定無偏運行,但是由于托輥所具有的調(diào)偏性能,使一些用戶過分依賴其調(diào)整輸送帶的跑偏,在實際使用中造成輸送帶在托輥上時左時右,作蛇形運行,極大地加劇托輥和輸送帶的磨損。所以,在輸送機安裝時
9、應(yīng)特別注意機架中心線的直線度和對中性,保持托輥軸線對機架中心線的垂直度,在必須調(diào)偏時應(yīng)只做少量的調(diào)整,絕對防止由于幾組托輥調(diào)整過量而用另外幾組托輥調(diào)回的現(xiàn)象。
4 托輥粘結(jié)煤泥的危害
我市某礦井下使用1部鋼繩芯膠帶機,運輸距離為2100m。井下環(huán)境很惡劣,有積水,原煤水分大、煤泥多,煤塵大,空氣潮濕,造成托輥粘結(jié)大量煤泥和煤塵,厚度為2mm~3mm,致使托輥直徑增加4mm~6mm,導(dǎo)致機架根底下沉2mm~10mm,托輥輥體嚴(yán)重銹蝕,甚至塌陷,軸承損壞嚴(yán)重。
現(xiàn)場觀察輥體外表所粘煤泥厚度不均或有不同程度的脫落,使輥體外輪廓形成一定的橢圓度,導(dǎo)致輥體本身存在一個偏心距,于是
10、托輥在旋轉(zhuǎn)過程中導(dǎo)致了膠帶產(chǎn)生較大的沖擊力,而且這種沖擊力是周期變化的,從而加劇了托輥的軸承損壞,并且周期變化的沖擊力經(jīng)架體又傳遞到根底上,導(dǎo)致根底下沉。因此,保持托輥的清潔,是使帶式輸送機平安、正常運轉(zhuǎn)的保證。根據(jù)實際情況,采用人工剝落、高壓水沖洗的方法均不妥,建議在每一個托輥下方的機架上分別裝設(shè)簡單有效的清掃裝置。
綜上所述,托輥的選擇,系數(shù)的取值,托輥的安裝調(diào)整與維護直接影響著整機的運行狀況和經(jīng)濟指標(biāo),在整機設(shè)計和使用中占有舉足輕重的地位,必須引起足夠的重視。
【參考文獻】
【1】孫可文.帶式輸送機傳動理論與設(shè)計計算[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1991.
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[:薛俊歌]