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1、【計算機(jī)仿真論文】水電廠計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)功能完善及優(yōu)化關(guān)鍵詞:計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng);程序優(yōu)化;功能完善;自動控制引言某水電站于2006年5月16日正式開工,2013年4月20日下閘蓄水,2013年5月11日首臺機(jī)組發(fā)電,2013年6月13日4臺機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電,總裝機(jī)容量1120MW(4280MW)。其計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)由南京國電南自公司配套及系統(tǒng)集成供貨。計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在水電廠由于涉及的設(shè)備數(shù)量多、面廣,在電廠投產(chǎn)初期因工期緊、人員少等因素,不容易實(shí)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)程序功能完善;待投產(chǎn)后系統(tǒng)缺陷會逐步暴露,在資料收集齊全后,再組織各方面的人力、物力來解決暴露出來的問題。本文針對此類問題,對計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)逐漸完
2、善過程中所做的一些重要改進(jìn)工作進(jìn)行總結(jié)。1計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)功能完善11增加機(jī)組剪斷銷剪斷及壓油裝置油壓過低報警后退出該機(jī)組單機(jī)AGC功能在水電廠實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,剪斷銷是機(jī)械傳動中超過一定力矩能夠剪斷的鍵銷,是導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的安全裝置。剪斷銷上加工了一個危險斷面,在正常操作力作用下,剪斷銷能正常工作,當(dāng)達(dá)到剪斷應(yīng)力,剪斷銷連同裝在其中的信號裝置在危險斷面破斷并發(fā)出信號1,該導(dǎo)葉脫離控制,其他導(dǎo)葉仍可正常轉(zhuǎn)動,起到保護(hù)其他導(dǎo)葉的作用。因?yàn)榧魯噤N剪斷后水輪機(jī)有部分導(dǎo)葉不受控,會造成水力不平衡的情況,并引起水輪發(fā)電機(jī)組振動,所以在水輪機(jī)導(dǎo)葉發(fā)生剪斷后要盡量維持導(dǎo)葉開度不變,避免負(fù)荷頻繁調(diào)整將導(dǎo)葉剪斷的范圍
3、擴(kuò)大。壓油裝置則是為水輪發(fā)電機(jī)組調(diào)速器系統(tǒng)供給壓力油的裝置,是控制調(diào)節(jié)機(jī)組導(dǎo)葉開度,進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整的重要輔助設(shè)備。當(dāng)機(jī)組在運(yùn)行中出現(xiàn)調(diào)速器油壓低于規(guī)定值的情況,則將影響機(jī)組正常調(diào)節(jié),如果此時繼續(xù)頻繁進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整將使油壓進(jìn)一步降低,甚至引發(fā)事故低油壓停機(jī),導(dǎo)致事故。針對以上問題,該水電廠在計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中增加剪斷銷剪斷報警和壓油裝置油壓過低報警后退出單機(jī)自動發(fā)電控制(AGC)的邏輯,有效避免發(fā)生以上故障后造成頻繁的負(fù)荷調(diào)整而導(dǎo)致事故。12計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)增加趨勢報警功能該水電廠計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)組現(xiàn)地控制單元(LCU)單獨(dú)做兩個溫度綜合報警點(diǎn)判據(jù)(開關(guān)量)上送集控中心,溫度包含上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承溫度
4、,推力溫度,主變溫度,勵磁變溫度。集控中心收到該綜合報警后在監(jiān)控系統(tǒng)推出相應(yīng)單元溫度畫面:若溫度升高(在正常運(yùn)行值和偏高值之間),集控中心則電話提醒電廠;若溫度偏高,集控中心則電話提醒電廠,并在運(yùn)行規(guī)程中明確應(yīng)急處置;若溫度過高,電廠監(jiān)控系統(tǒng)則自動發(fā)出機(jī)組跳閘指令。另外,LCU對每個發(fā)變組單元的主變外循環(huán)冷卻器、推力外循環(huán)全停等重要輔助設(shè)備異常信號增加綜合報警點(diǎn)判據(jù)(開關(guān)量)上送集控中心,集控中心收到該報警信號后通知電廠;對每臺發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)中影響有功、無功調(diào)節(jié)的相關(guān)信息(譬如不在自動狀態(tài)、LCU調(diào)試按鈕、勵磁C通道等)增加綜合報警點(diǎn)判據(jù)(開關(guān)量)上送集控中心,集控中心收到該類報警信
5、號后通知電廠。13增加主變中性點(diǎn)接地刀閘自動分合閘流程該水電廠原主變中性點(diǎn)接地刀閘能在機(jī)組開停機(jī)時自動合閘,當(dāng)有兩個及以上主變中性點(diǎn)接地刀閘在合閘位置時,需要手動操作分開部分主變中性點(diǎn)接地刀閘,以保證只有一個中性點(diǎn)接地。監(jiān)控系統(tǒng)通過增加主變中性點(diǎn)接地刀閘自動分合閘流程,有效避免了因操作次數(shù)過多而造成誤操作的風(fēng)險,同時滿足了“遠(yuǎn)程集控”的技術(shù)要求。14增加滅磁開關(guān)聯(lián)跳發(fā)電機(jī)出口開關(guān)功能原滅磁開關(guān)動作時聯(lián)跳發(fā)電機(jī)出口開關(guān),是在發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中滅磁開關(guān)因勵磁系統(tǒng)故障跳開時,發(fā)電機(jī)只有等失磁以后才能由失磁保護(hù)跳開機(jī)組發(fā)電機(jī)出口開關(guān),現(xiàn)改為滅磁開關(guān)動作時聯(lián)跳發(fā)電機(jī)出口開關(guān),實(shí)現(xiàn)不等機(jī)組失磁保護(hù)動作而同步
6、跳閘。2計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)程序優(yōu)化21調(diào)速器油壓裝置事故低油壓信號雙接點(diǎn)判斷該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中,油壓裝置事故低油壓導(dǎo)致水機(jī)事故停機(jī)的判據(jù)為非停機(jī)態(tài)時,機(jī)組油壓裝置事故低油壓(開關(guān)量)動作并延時2s,在機(jī)組油壓裝置事故低油壓壓板投入的情況下,啟動水機(jī)事故停機(jī)流程。增加模擬量進(jìn)行雙接點(diǎn)判斷后,避免了誤動作的可能。22對頂蓋水位超高信號雙接點(diǎn)判斷該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中,頂蓋水位超高導(dǎo)致水機(jī)事故停機(jī)的判據(jù)為機(jī)組非停機(jī)態(tài)時,機(jī)組頂蓋水位超高(開關(guān)量)動作并延時2s,在機(jī)組頂蓋水位超高壓板投入的情況下,啟動水機(jī)事故停機(jī)流程。增加模擬量進(jìn)行雙接點(diǎn)判斷后,避免了誤動作的可能
7、。23機(jī)組上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)、推力軸承油槽油位過低雙接點(diǎn)判斷該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中,上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)、推力軸承油槽油位過低信號導(dǎo)致機(jī)組及輔助設(shè)備故障停機(jī)的判據(jù)為機(jī)組非停機(jī)態(tài)時,機(jī)組水導(dǎo)軸承油槽油位過低(開關(guān)量)、機(jī)組上導(dǎo)軸承油槽油位過低(開關(guān)量)、機(jī)組下導(dǎo)軸承油槽油位過低(開關(guān)量)、機(jī)組推力軸承油槽油位過低(開關(guān)量)任一條件滿足并延時2s,在機(jī)組軸承油槽油位異常壓板投入的情況下,啟動機(jī)組及輔助設(shè)備故障停機(jī)流程。增加模擬量進(jìn)行雙接點(diǎn)判斷后,避免了誤動作的可能。24機(jī)組PLC程序停機(jī)流程優(yōu)化該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序停機(jī)流程中,在投入事故配壓閥后,其轉(zhuǎn)速在延時90s仍不
8、能小于20%時,停機(jī)流程則退出,存在安全風(fēng)險。現(xiàn)改為投入事故配壓閥后,其轉(zhuǎn)速在延時90s仍不能小于20%時,應(yīng)關(guān)進(jìn)水口閘門,待轉(zhuǎn)速低于20%,停機(jī)流程繼續(xù)執(zhí)行。25機(jī)組PLC程序中主軸密封水流量中斷或壓力過低超時程序優(yōu)化該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中主軸密封水流量中斷或壓力過低超時導(dǎo)致水機(jī)事故停機(jī)的判據(jù)為機(jī)組非停機(jī)態(tài)時,機(jī)組主軸密封水壓力正常(取反)或1號機(jī)組主軸工作密封水壓力小于或等于02,并且機(jī)組主軸工作密封水流量過低動作時,延時5s,在機(jī)組主軸密封水中斷且壓力過低超時、壓板投入的情況下,輸出水機(jī)事故停機(jī)流程。由上述可見,主軸密封水流量中斷或壓力過低超時延時較小,存在誤動作的風(fēng)險
9、,故將延時5s改為3060s,提高了可靠性。26增加機(jī)組事故低油壓未能全關(guān)導(dǎo)葉機(jī)組啟動緊急事故停機(jī)流程該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序調(diào)速系統(tǒng)事故低油壓保護(hù)中,當(dāng)油壓下降至事故低油壓時,程序執(zhí)行水機(jī)事故停機(jī)流程。但如若導(dǎo)葉異常不能全關(guān),那么將導(dǎo)致事故進(jìn)一步擴(kuò)大。所以在程序中增加延時判斷導(dǎo)葉全關(guān),如若經(jīng)過延時后導(dǎo)葉未全關(guān),則啟動緊急事故停機(jī)流程,動作落進(jìn)水口閘門,從而保證機(jī)組安全。27進(jìn)水閥或快速閘門意外關(guān)閉保護(hù)程序中增加機(jī)組有功功率小于零判斷該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中導(dǎo)葉、進(jìn)水閥或快速閘門意外關(guān)閉保護(hù)的程序判據(jù)為只有發(fā)電機(jī)出口斷路器合、主變壓器出口斷路器合與導(dǎo)葉、進(jìn)水閥或快
10、速閘門全關(guān)判據(jù)動作事故停機(jī)流程,在該流程中增加機(jī)組有功功率小于零后,保證程序判斷條件更加可靠,防止了機(jī)組非計劃停運(yùn)。28機(jī)組程序中增加頂蓋振動保護(hù)該水電廠原監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)機(jī)組PLC程序中無機(jī)組頂蓋振動保護(hù),現(xiàn)增加機(jī)組振動保護(hù)在任意2個頂蓋振動值達(dá)到停機(jī)值且機(jī)組處于非停機(jī)態(tài),需延時5s動作事故停機(jī)流程及非停機(jī)態(tài)且任意2個剪斷銷剪斷與任意1個頂蓋振動值達(dá)到停機(jī)值時,動作緊急事故停機(jī)流程,提高了機(jī)組發(fā)生事故時動作可靠性。3改進(jìn)建議系統(tǒng)軟件人機(jī)交互界面跟不上當(dāng)下的技術(shù)水平(如在面向?qū)ο蟮燃夹g(shù)的應(yīng)用方面),系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫、畫面、報表、順控的編寫和組態(tài)方面的界面比較復(fù)雜;在維護(hù)方面較為麻煩,需定期升級系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件級別。數(shù)據(jù)庫歷史趨勢的記憶存儲上存在缺陷,經(jīng)常記錄不全。系統(tǒng)重新啟動后,數(shù)據(jù)會全部刷新從頭開始,建議優(yōu)化歷史數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu),優(yōu)化數(shù)據(jù)刷新及讀取方式。4結(jié)語綜上所述,該水電廠監(jiān)控系統(tǒng)在安裝調(diào)試投運(yùn)后,也就是計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)使用后,只有維護(hù)人員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和產(chǎn)品特點(diǎn)不斷地對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和完善,這樣才能使其更好地服務(wù)于實(shí)際需要。本文提出的監(jiān)控系統(tǒng)功能完善及程序優(yōu)化措施對相應(yīng)水電站實(shí)施遠(yuǎn)程集控或少人值守有借鑒意義。參考文獻(xiàn):1張冬生,文華宇,楊浩,等一起水輪機(jī)導(dǎo)葉偏心銷軸套磨損事件原因剖析J電子世界,2016(19):81,162