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機(jī)組干氣密封的常見故障及案例分析ppt課件

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機(jī)組干氣密封的常見故障及案例分析ppt課件

壓縮機(jī)干氣密封的常見故障及案例分析,1,干氣密封常見故障,1.單向槽旋向裝反或密封反轉(zhuǎn)以及低速工況。 2.后置隔離密封失效,外側(cè)密封被污染。 3.壓縮機(jī)前置迷宮失效,密封污染。 4.開停車處理不當(dāng),密封污染。 5.正常運(yùn)行時(shí),過濾系統(tǒng)失效,密封污染。 6.壓縮機(jī)平衡系統(tǒng)故障,由于高壓端密封腔壓力上升引起密封失效。 7.密封供氣系統(tǒng)故障(壓力中斷、帶液),引起密封失效。 8.壓縮機(jī)振動(dòng)過高造成密封失效。 9.現(xiàn)場(chǎng)誤操作。 10.端面反壓。 11.儀表失效。,2,常見故障 動(dòng)壓槽旋向以及低速工況, 安裝錯(cuò)誤,驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端裝反。 工藝問題,機(jī)組停車不可避免存在反轉(zhuǎn)工況。 低速暖機(jī)工況。,3,案列分析 低轉(zhuǎn)速,某化肥廠氨壓縮機(jī) 情況說(shuō)明:該機(jī)組為國(guó)外進(jìn)口,原軸封隨主機(jī)配套的進(jìn)口干氣密封,在一年內(nèi)出現(xiàn)多次因密封損壞導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)檢修,使用廠更換另一進(jìn)口供應(yīng)商生產(chǎn)的干氣密封后,情況未得到明顯的改善。 事故原因:該機(jī)組汽輪機(jī)存在長(zhǎng)時(shí)間的暖機(jī)工況,盤車轉(zhuǎn)速198r/min,開車期間需盤車24小時(shí),停車需盤車48小時(shí);導(dǎo)致密封損壞。 處理措施:國(guó)產(chǎn)化密封重新調(diào)整了密封動(dòng)壓槽的設(shè)計(jì)參數(shù),降低了密封端面的啟浮速度,并對(duì)盤車工況下的機(jī)內(nèi)壓力進(jìn)行了適當(dāng)增加,增強(qiáng)密封端面的靜壓效應(yīng)。 使用效果:改進(jìn)后的密封滿足了機(jī)組的各種工況條件,能夠使用一個(gè)大修周期。,4,常見故障 污染物,5,軸承油污染,軸承油污染密封的方式 液位(淹) 回油視窗回油波動(dòng)明顯,油量很大 液滴(噴濺) 有一定的油量 油霧(擴(kuò)散) 油量很小 軸承油污染密封的原因設(shè)計(jì)方面 軸承腔排空不暢(呼吸帽過濾網(wǎng)堵塞) 氣體設(shè)計(jì)流速低造成氣量過小 迷宮齒數(shù)或間隙不合適 孔板設(shè)計(jì)過小 系統(tǒng)控制問題 軸承油污染密封的原因操作方面 氮?dú)獠▌?dòng)或供氣中斷 開停車操作順序錯(cuò)誤 誤操作,如進(jìn)氣閥門被關(guān)閉等,6,案例分析 軸承油污染,軸承回油管路不暢,軸承與密封距離太近,7,案例分析 密封氣中斷,簡(jiǎn)述:某廠三聚氰胺裝置尾氣壓縮機(jī),在正常使用期間,因外引密封氣中斷,工藝介質(zhì)反竄到密封腔,密封嚴(yán)重污染,造成密封泄漏。,8,案例分析 前置梳齒失效,前置密封氣,主密封氣,隔離密封氣,泄漏排放口,梳齒磨損,9,常見故障開停車問題,10,案例分析 開車處置不當(dāng),密封污染, 在對(duì)機(jī)組準(zhǔn)備開車,進(jìn)行沖壓前,必須先通過控制系統(tǒng)注入開車用密封氣。避免工藝氣反竄造成密封的污染。 在停車過程中,未及時(shí)切換氣源,造成工藝氣反竄污染密封。 在停車期間,因操作等原因造成密封污染。,11,干氣密封常見問題 過濾系統(tǒng)失效, 密封氣嚴(yán)重帶液,超出過濾器處理能力。 過濾器堵塞后未及時(shí)切換,造成濾芯破損。 氣源中含大量的細(xì)粉,其粒度小于過濾器的精度,超出了過濾器的處理能力,但因量大,對(duì)密封及系統(tǒng)均造成影響。,12,案例分析 密封氣帶液,某煉油廠加氫裂化循環(huán)氫壓縮機(jī) 情況說(shuō)明:該機(jī)組為沈鼓制造,原軸封配套的進(jìn)口干氣密封,自裝置2004年下半年開工以來(lái),機(jī)組兩次停機(jī),密封損壞共更換密封4套;2007年3月因密封故障機(jī)組緊急停車,更換密封;2008年2月因密封故障機(jī)組緊急停車,更換密封。 事故原因:密封氣存在帶液的現(xiàn)象,進(jìn)口密封摩擦副采用的硬對(duì)硬組對(duì),抗干擾能力不足。 處理措施:國(guó)產(chǎn)化將摩擦副更改為硬對(duì)軟組對(duì),提高密封本身的抗干擾能力;在主密封氣氣源進(jìn)氣管線增加脫液裝置,將主密封氣管線的電拌熱更改為蒸汽拌熱,提高主密封氣的進(jìn)氣溫度。 使用效果:2008年按上述措施處理后,在大修期間更換密封,直到2011年大修期間,正常運(yùn)行了一個(gè)大修期,更換新密封后運(yùn)行到現(xiàn)在,未因密封問題出現(xiàn)停車檢修。,13,干氣密封常見問題 機(jī)組平衡系統(tǒng)故障,14,案例分析機(jī)組振動(dòng)過大造成密封損壞,15,案例分析機(jī)組振動(dòng)過大造成密封損壞,16,干氣密封常見問題 浮動(dòng)密封圈,17,干氣密封常見問題 浮動(dòng)密封圈,18,干氣密封常見問題 浮動(dòng)密封圈,19,定位面太窄,垂直度無(wú)法保證,機(jī)組每旋轉(zhuǎn)1圈,靜環(huán)補(bǔ)償一次,密封圈與彈簧座蠕動(dòng)一次。造成密封圈磨損。,1、更改定位面,采用前端的軸端定位; 2、對(duì)推環(huán)表面進(jìn)行處理,提高表面粗糙度,減小磨損。,20,案例分析 溫度突變,簡(jiǎn)介:某化工廠廠乙烯壓縮機(jī),機(jī)組正常運(yùn)行兩年左右,兩端密封突然同時(shí)失效,密封環(huán)損壞。 原因:因冬天溫度較底,操作人員出于好心將密封氣的加熱器開啟,因溫度突變?cè)斐擅芊猸h(huán)炸裂。,21,案例分析 污染物,概況: *機(jī)組2005年11月啟用,到2009年初密封出現(xiàn)了3次失效。 *原控制系統(tǒng)主密封氣只有常規(guī)的過濾單元。 *加熱器功率12KW,只能簡(jiǎn)單的開關(guān)控制,只在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)使用。 失效原因: *液態(tài)三甘醇可能被工藝氣帶入輸氣管道并進(jìn)入干氣密封腔體。 *密封氣中可能含有一定量鹽成分。 *密封氣中可能含一定量水分。 解決措施: * 增加氣源預(yù)處理系統(tǒng)。 * 配備獨(dú)立的增壓系統(tǒng)。 * 增加加熱器功率。,22,案例分析 污染物引起補(bǔ)償機(jī)構(gòu)卡塞,概述:機(jī)組正常保養(yǎng)后,靜壓測(cè)試非驅(qū)動(dòng)端泄漏超標(biāo)。 原控制系統(tǒng)只有常規(guī)的過濾單元。 一個(gè)壓氣站共用一套增壓系統(tǒng)。 每臺(tái)機(jī)組有獨(dú)立的電加熱器。 失效原因:污垢在浮動(dòng)部位堆積引起補(bǔ)償機(jī)構(gòu)卡塞,保養(yǎng)中軸竄后,密封無(wú)法復(fù)位。 解決措施:增加氣源預(yù)處理系統(tǒng)。,23,案例分析 雜質(zhì)引起端面磨損,概述: 2006年安裝的密封,2013年1月因泄漏超標(biāo)而更換。 每臺(tái)機(jī)組有獨(dú)立的氣源預(yù)處理、增壓、加熱系統(tǒng)。 失效原因: 連接螺釘松動(dòng)脫落,在密封腔中被研磨成粉末,鐵粉進(jìn)入密封端面后,導(dǎo)致了端面的劇烈磨損。,24,Thanks,25,

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